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著者:Iflowpower – Fornitur Portable Power Station
鋰離子電池因其高壽命而被廣泛應用,隨著使用時間的延長,其膨脹、安全性能不理想、循環衰減等問題也愈發嚴重,引發對鋰電池分析與深入研究。 作者根據實驗研發經驗,將鋰電池出現鼓包的原因分為兩類,一是電池厚度原因引起的鼓包(二是電解液氧化引起的鼓包)。 在不同的電池系統中,影響電池厚度的主導因素有所不同。
例如鈦酸鋰負極電池,產生鼓包的主要因素有:在石墨負極系統中,極柱厚度的多寡與氣體供應量的膨脹有關。 第一、電極極柱厚度的變化在鋰電池的使用過程中,具有厚度變化的電極極柱,特別是石墨負極。 根據現有的資料,鋰電池經過高溫儲存循環,極易產生起鼓現象,厚度增長率大概在6%~20%,其中正極膨脹率僅4%,負極膨脹率則為20%。
鋰電池厚度變化凸起的根本原因,是受到石墨本質的影響。 負極石墨形成LICX(LIC24、LiC12及LIC6等),線間距發生變化,導致微觀內應力的形成,導致負極膨脹。
下圖為石墨負極板安裝到位及充放電的結構示意圖。 石墨負極的膨脹主要是由於膨脹無效造成的。 這部分拓展主要涉及粒徑、黏合劑及極片的結構等。
負極膨脹導致電芯變形,在隔膜與極板之間形成空洞,負極顆粒間形成微裂紋,固體電解質相界面(SEI)膜破裂重組,消耗電解質,使循環性能下降。 影響負極片的因素有很多,其中膠合劑的性質和極片的結構參數是最重要的兩個因素。 石墨負極常用的膠合劑為SBR,不同的膠合劑彈性模量,機械強度不同,對極板厚度的影響也不同。
塗裝完成後的滾壓力也受到電池中負極板厚度的影響。 在相同應力下,膠黏劑的彈性模量越大,極性物理擱置越小,充電時,由於Li+的嵌入,石墨晶格膨脹;同時由於負極顆粒及SBR的變形,內部應力完全釋放,使得負極膨脹率急遽上升,SBR處於塑性變形階段。 這部分發泡倍率與SBR的彈性模量有關,導致SBR的彈性模量和強度越大,不可逆膨脹的膨脹量就越小。
當SBR用量不一致時,極輥壓緊時壓力就不同,壓力差使極柱產生的殘餘應力增大,殘餘應力越大,導致預物理擱置膨脹,滿電與空電膨脹比增大; SBR含量越少,壓延壓力越小,物理架橋劑的預電性能和空電性能的膨脹率越小,負極膨脹會造成電芯變形,影響負極的嵌鋰程度和Li+的擴散速度,從而對電池循環性能產生嚴重影響。 二、電池內部進氣造成電池鼓脹 電池氣體是造成電池鼓脹的另一個重要原因,無論是電池溫度循環、高溫循環、高溫擱置,都會產生不同程度的鼓脹氣體。 根據目前的研究結果,電芯膨脹的本質是由於電解液的分解所引起的。
電解質分解有兩種情況,一種是電解液有雜質,如水分、金屬雜質使電解液分解,另一種是電解液濃度太低,在充電時引起分解,而電解液中得到電子後會生成EC、DEC等溶劑,而發生自由基反應的直接後果就是生成碳氫化合物、酯類、醚類及CO2等。 鋰電池組裝完成後,在預定的過程中會產生少量的氣體,這些氣體是不可避免的,也是所謂電芯不可逆容量損失源。 在第一次充放電過程中,電子經過外電路後隨負極的電解液到達電解液中,形成氣體。
在此過程中,石墨負極表面會形成SEI,隨著SEI厚度的增加,電子無法穿透電解液而不斷氧化。 在電池使用過程中,由於電解液中或電解液中含有雜質或水分的原因,電池內部的氣體體積會逐漸增加。 電解質的存在需要嚴格排除,且濕度控制不嚴格。
電解液本身配製不嚴,以及電池組進水不嚴格,造成角分配,另外電池的過度勞累也會加速電池的產氣。 速度,造成電池故障。 在不同的系統中,電池的生產量是不同的。
在石墨負極電池中,產生氣體的原因主要有SEI膜形成不良、電池內水分超標、化學流動異常、封裝不良、電池螢光比變化等,在鈦酸鋰NCM電池體系中應更為嚴重。 除了電解液中的雜質、水分和製程之外,與石墨負極的另一個不同之處在於,鈦酸鋰不能像石墨負極電池一樣,在其表面形成一層SEI膜,抑制其電解液反應。 電解液在充放電過程中始終與Li4Ti5O12表面直接接觸,導致Li4Ti5O12材料表面不斷還原,這可能是造成Li4Ti5O12電池脹氣的根本原因。
此氣體的主要成分為H2、CO2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C3H8等。 鈦酸鋰單獨浸入電解液時,只會產生CO2,而與NCM材料製備成電池後,產生的氣體包括H2、CO2、CO以及少量的氣態碳氫化合物,且製成電池後,只有在循環充放電時,才會產生H2,且在產生的氣體中,H2含量超過50%。 這顯示在充放電過程中都會產生H2和CO氣體。
電解液中存在LIPF6:PF5是一種很強的酸,容易造成碳酸鹽的分解,且隨溫度升高PF5的量增加。 PF5促使電解質分解,生成CO2、CO和CXHY氣體。 據相關研究表明,H2的生成來自電解質中微量的水,但一般電解質中水含量約為20×10-6,對於H2的產率來說是非常低的。
上海交通大學吳凱的實驗是採用石墨/NCM111作為電池。 結論認為H2的來源是碳酸鹽在高壓下的分解。 目前針對鈦酸鋰電池抑制的解決方案主要有三種。
、溶劑體系;三是提升電池製程技術。