ຜູ້ຂຽນ: Iflowpower – ຜູ້ຜະລິດສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາ
BatteryManagementSystem, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປໃນນາມຜູ້ລ້ຽງແບດເຕີລີ່ຫຼືແມ່ບ້ານຫມໍ້ໄຟ, ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟລົດໄຟຟ້າແລະລົດໄຟຟ້າ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍປະກອບມີ: ຕົວກໍານົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຫມໍ້ໄຟການຕິດຕາມທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ; ການຄາດຄະເນສະຖານະພາບຫມໍ້ໄຟ; ການວິນິດໄສແລະການເຕືອນໄພອອນໄລນ໌; charge, discharge ການຄວບຄຸມ precharge; ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສະເຫມີພາບແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະອື່ນໆ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບດເຕີຣີ (BMS) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການນໍາໃຊ້ແບດເຕີລີ່, ປ້ອງກັນການສະກັດກັ້ນແບດເຕີຣີ້ແລະການໄຫຼເກີນ, ການຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟ, ຕິດຕາມສະຖານະຂອງຫມໍ້ໄຟ.
ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບແບດເຕີລີ່, ແຕ່ຍັງມີການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆກັບລະບົບຍານພາຫະນະ. ໃນຄວາມຜິດທັງຫມົດ, ຄວາມຜິດຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງເມື່ອທຽບກັບລະບົບອື່ນໆ, ແລະມັນຍັງຍາກທີ່ຈະປະມວນຜົນ. Xiaobian ສະຫຼຸບບາງວິທີການທົ່ວໄປສໍາລັບການປະມວນຜົນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟແລະຄວາມຜິດທົ່ວໄປຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ສໍາລັບການນໍາໃຊ້, ຫມໍ້ໄຟ, ຫມໍ້ໄຟ, ຜູ້ຜະລິດລະບົບການຄຸ້ມຄອງ.
BMS Fault Analysis Method ວິທີສັງເກດ ເມື່ອລະບົບຖືກລົບກວນ ຫຼືຄວບຄຸມ, ມັນຈະເປັນສັນຍານເຕືອນ, ແລະມີໄອຄອນປຸກຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. Fault Resequences ຄວາມຜິດຂອງຍານພາຫະນະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດ, ບັນຫາຈະຖືກຢືນຢັນຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນ, ແລະຢືນຢັນຈຸດບັນຫາ.
ໃນເວລາທີ່ກົດລະບຽບແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການແຊກແຊງ, ອົງປະກອບຕ່າງໆໃນລະບົບຄວນຈະຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຫນຶ່ງຄັ້ງເພື່ອກໍານົດວ່າສ່ວນໃດມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບ. ວິທີການທົດແທນເມື່ອໂມດູນມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ຕໍາແຫນ່ງໂມດູນຂອງສາຍດຽວກັນຖືກປ່ຽນແປງ, ແລະການວິນິດໄສແມ່ນບັນຫາຂອງໂມດູນຫຼືບັນຫາ harness. ໃນເວລາທີ່ລະບົບມີຄວາມຜິດພາດ, ຖ້າຫາກວ່າລະບົບບໍ່ສາມາດສະແດງໄດ້, ໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາດ່ວນ, ເພາະວ່າພວກເຮົາມັກຈະບໍ່ສົນໃຈບາງສ່ວນ.
ກ່ອນອື່ນພວກເຮົາຄວນເບິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ: ຖ້າມີການສະຫນອງພະລັງງານບໍ? ປຸ່ມເປີດບໍ? ສາຍໄຟທັງໝົດເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວບໍ? ບາງທີຮາກຂອງບັນຫາແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້. ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຍົກລະດັບໂຄງການເມື່ອມີຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວຫຼັງຈາກໂຄງການໃຫມ່ຖືກໄຟໄຫມ້, ມັນເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ແລະສາມາດເຜົາຕົວໂປລແກລມລຸ້ນກ່ອນເພື່ອປຽບທຽບການວິເຄາະແລະການປຸງແຕ່ງຄວາມຜິດ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ BMS ຄວບຄຸມຫຼືຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນການເກັບຮັກສາ BMS ສາມາດຖືກວິເຄາະ, ແລະເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຄວາມໃນລົດເມ CAN ໄດ້ຖືກວິເຄາະ.
ການວິເຄາະກໍລະນີຄວາມຜິດທົ່ວໄປ 1. ລະບົບທັງຫມົດບໍ່ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກການສະຫນອງພະລັງງານຂອງລະບົບອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະຫນອງພະລັງງານຜິດປົກກະຕິ, ແລະສາຍເຊືອກແມ່ນສັ້ນຫຼືແຕກ, ແລະ DCDC ບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າ. ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກວດເບິ່ງວ່າການສະຫນອງພະລັງງານພາຍນອກແມ່ນປົກກະຕິຫຼືບໍ່, ວ່າມັນສາມາດບັນລຸແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາສຸດທີ່ຕ້ອງການໂດຍລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ເບິ່ງວ່າການສະຫນອງພະລັງງານພາຍນອກແມ່ນຈໍາກັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງ; ປັບການສະຫນອງພະລັງງານພາຍນອກເພື່ອຕອບສະຫນອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ; ກວດເບິ່ງວ່າ harness ຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງມີວົງຈອນສັ້ນຫຼືເປັນວົງຈອນທີ່ແຕກຫັກ, ປັບປຸງແກ້ໄຂ harness, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປົກກະຕິ; ການສະຫນອງພະລັງງານພາຍນອກແລະ harness ແມ່ນປົກກະຕິ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເບິ່ງ DCDC ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ລະບົບທັງຫມົດເພື່ອສະຫນອງລະບົບທັງຫມົດ DCDC; ຖ້າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິສາມາດປ່ຽນໂມດູນ DCDC ໄດ້.
2, BMS ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ ECU (Master Module) ບໍ່ເຮັດວຽກ, CAN ສາຍສັນຍານ disconnection ບັນຫາການກວດສອບການສະຫນອງພະລັງງານຂອງ BMU 12V / 24V ແມ່ນປົກກະຕິ; ກວດເບິ່ງວ່າສາຍສົ່ງສັນຍານ CAN ຖອຍຫຼືປລັກບໍ່ໄດ້ໃສ່; ຟັງ CAN port Data, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊຸດ BMS ຫຼື ECU. 3, BMS ແລະ ECU instability ການສື່ສານທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຮັດໃຫ້ກົງກັນລົດເມ CAN ພາຍນອກ, ສາຂາລົດເມຍາວເກີນໄປ, ລົດເມກວດຈັບກົງກັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ຖືກຕ້ອງ; ຖ້າຕໍາແຫນ່ງທີ່ກົງກັນຖືກຕ້ອງ, ສາຂາຍາວເກີນໄປ. 4, BMS instability ການສື່ສານພາຍໃນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍການສື່ສານ loosen, ສາຍ CAN ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ທີ່ຢູ່ BSU ໄດ້ຊ້ໍາ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາການຊອກຄົ້ນຫາສາຍໄຟວ່າງ; ລົດເມກວດຈັບກົງກັບຄວາມຕ້ານທານແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ຕໍາແຫນ່ງຈັບຄູ່ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສາຂາຍາວເກີນໄປ; ກວດເບິ່ງວ່າທີ່ຢູ່ BSU ແມ່ນຊ້ໍາກັນ. 5, insulation test ປຸກເປັນໄປໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟຫຼືຂັບຮົ່ວ. , insulation module ການຊອກຄົ້ນຫາຄວາມຜິດພາດເສັ້ນ.
ແກ້ໄຂບັນຫາການນໍາໃຊ້ໂມດູນສະແດງ BDU ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນການກວດສອບ insulation, ກວດເບິ່ງວ່າແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟລົດແມ່ນປົກກະຕິ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຮງດັນຂອງພື້ນດິນເປັນປົກກະຕິ; ໃຊ້ໂມງໂມງທີ່ມີ insulated ເພື່ອວັດແທກ busbar ແລະຂັບກັບຄວາມຕ້ານທານ insulation ດິນ. 6, ຫຼັງຈາກເປີດໄຟຟ້າ, relay ຕົ້ນຕໍບໍ່ໄດ້ຖືກດູດຊຶມໃນສາເຫດຂອງສາຍການກວດພົບການໂຫຼດ, precharger ເປີດ, ຄວາມຕ້ານທານ precharge ເປີດ. ການແກ້ໄຂບັນຫາການນໍາໃຊ້ໂມດູນສະແດງ BDU ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແຮງດັນລົດເມ, ກວດເບິ່ງແຮງດັນຂອງລົດເມຫມໍ້ໄຟ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຮງດັນຂອງລົດເມໂຫຼດໄດ້ເປັນປົກກະຕິ; ກວດເບິ່ງວ່າແຮງດັນຂອງລົດເມໂຫຼດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສາກໄຟລ່ວງໜ້າຫຼືບໍ່.
7, ຂໍ້ມູນໂມດູນທີ່ໄດ້ມາແມ່ນ 0 ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບສາຍການຊື້ໂມດູນການຊື້ເພື່ອຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ການລວບລວມໂມດູນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ການແກ້ໄຂບັນຫາການວາງສາຍສາຍໂມດູນ, ການວັດແທກວ່າແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນປົກກະຕິຢູ່ທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍທີ່ໄດ້ມາ, ເປັນການວັດແທກປົກກະຕິວ່າຄ່າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນປົກກະຕິຢູ່ທີ່ສຽບສາຍເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ. 8, ຂໍ້ມູນໃນປັດຈຸບັນຫມໍ້ໄຟຄວາມຜິດພາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍສັນຍານ Hall ສຽບຂາດ, ເຊັນເຊີ Hall ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ໂມດູນການໄດ້ຮັບໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ Reploquest Carter Sensor Signal; ກວດເບິ່ງວ່າເຊັນເຊີ Hall ແມ່ນປົກກະຕິ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສັນຍານອອກເປັນປົກກະຕິ; ແທນທີ່ໂມດູນການຊື້. 9. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຂອງແບັດເຕີຣີໃຫຍ່ເກີນໄປ.
ສາເຫດຂອງປລັກພັດລົມລະບາຍອາກາດ, ພັດລົມເຮັດຄວາມເຢັນລົ້ມເຫຼວ. ການແກ້ໄຂບັນຫາ reinterproces ສາຍສຽບພັດລົມ; ສະຫນອງພັດລົມແຍກຕ່າງຫາກ, ກວດເບິ່ງວ່າພັດລົມແມ່ນປົກກະຕິ. 10, ອຸນຫະພູມຫມໍ້ໄຟສູງເກີນໄປຫຼືຕ່ໍາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ dissipation ພັດລົມ plug ວ່າງ, ຄວາມຜິດພາດພັດລົມເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນ, ຄວາມເສຍຫາຍ probe ອຸນຫະພູມ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາສາຍສຽບພັດລົມ; ສະຫນອງພັດລົມແຍກຕ່າງຫາກ, ກວດເບິ່ງວ່າພັດລົມແມ່ນປົກກະຕິ; ກວດເບິ່ງວ່າອຸນຫະພູມທີ່ແທ້ຈິງຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນສູງເກີນໄປຫຼືຕ່ໍາເກີນໄປ; ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງ probe ອຸນຫະພູມ. 11. ຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານ relay, ຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍ relay ຕັດການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍ, relay ການແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕໍ່ reinterproving harness; ວັດແທກການຕິດຕໍ່ຊ່ວຍໃນ multimeter.
12. ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງສາກໄຟເພື່ອສາກໄຟ ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຄື່ອງສາກໄຟບໍ່ປົກກະຕິເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕໍ່ສື່ສານ BMS ເພື່ອປ່ຽນເຄື່ອງສາກ ຫຼື BMS ເພື່ອຢືນຢັນວ່າ BMS ຄວາມຜິດ ຫຼືການສາກໄຟບໍ່ສຳເລັດ; ກວດເບິ່ງວ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ກົງກັນຂອງພອດສາກໄຟ BMS ແມ່ນປົກກະຕິຫຼືບໍ່. 13.
Inboard meter ບໍ່ມີການສະແດງຂໍ້ມູນ BMS ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ Main Control Module Wire Beam Connection Abnormal Troubleshooting Check if the main control module harness is connected, does it has a low-voltage work voltage of the car, ບໍ່ວ່າໂມດູນເຮັດວຽກປົກກະຕິ 14, ບາງຂໍ້ມູນການກວດພົບກ່ອງຫມໍ້ໄຟການສູນເສຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບ slave contacts ຍາກ, ຫຼື BMS ບໍ່ເຮັດວຽກ. ໂມດູນ BMS; 15. ປະກົດການຜິດປົກກະຕິ SOC: SOC ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ, ຫຼືຊ້ໍາຊ້ອນກັນລະຫວ່າງຫຼາຍຄ່າ; ໃນຂະບວນການຄິດຄ່າບໍລິການແລະການປ່ອຍຕົວຂອງລະບົບ, SOC ມີ deviation ໃຫຍ່; SOC ໄດ້ສະແດງຄ່າຕົວເລກຄົງທີ່ສະເໝີ.
ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຖືກປັບ; ຮູບແບບເຊັນເຊີປະຈຸບັນບໍ່ກົງກັບໂຄງການເຈົ້າພາບ; ແບດເຕີລີ່ບໍ່ມີຄ່າຄວາມເລິກແລະການໄຫຼ; ໂມດູນການເກັບຂໍ້ມູນເກັບກໍາການກະໂດດ, ເຮັດໃຫ້ SOC ປັບອັດຕະໂນມັດ; ສອງເງື່ອນໄຂສໍາລັບການປັບ SOC: 1) ບັນລຸການປົກປັກຮັກສາ overcharge; 2) ແຮງດັນສະເລ່ຍຮອດ XXV ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແບດເຕີຣີຂອງລູກຄ້າບໍ່ດີ, ແລະເງື່ອນໄຂທີສອງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ໂດຍການສະແດງຄວາມສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອແລະຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດຂອງຫມໍ້ໄຟ; ເຊັນເຊີປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ; ການແກ້ໄຂບັນຫາ: Calibrate ປະຈຸບັນໃນຫນ້າການຕັ້ງຄ່າຫນ້າຈໍສໍາພັດ; ປ່ຽນໂຄງການເຈົ້າພາບຫຼືປ່ຽນແກັບປະຈຸບັນ; ການເກັບຄ່າຄວາມເລິກແລະການໄຫຼຂອງຫມໍ້ໄຟ; ແທນທີ່ໂມດູນການໄດ້ມາຂໍ້ມູນ, SOC ລະບົບແມ່ນການປັບຄູ່ມື.
ມັນແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າມີຄ່າບໍລິການເລິກແລະການໄຫຼອອກທຸກໆອາທິດ; ປັບປຸງແກ້ໄຂໂຄງການເຈົ້າພາບ, ປັບ "ແຮງດັນສະເລ່ຍເປັນ XXV ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ" ອີງຕາມສະຖານະການຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າ XXV. ກໍານົດຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອ; ເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີປະຈຸບັນຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. .